在鋼鐵行業競爭日益激烈的當下,降本增效成為企業發展的關鍵所在。吉林鑫達鋼鐵有限公司積極響應集團極致降本號召,各工序降本工作正有條不紊的開展中,積極向管理要效益,向設備挖潛能,堅持系統統籌,追求極致能效,持續攻關改善。
吉林鑫達鋼鐵有限公司原料廠燒結車間積極響應公司發展戰略,聚焦燒結礦堿度合格率提升工作,全力挖掘降本潛力,為企業在市場競爭中贏得優勢。
一直以來,燒結礦堿度合格率對鋼鐵生產意義重大。堿度合格率高不僅意味著燒結礦質量穩定,能有效提高高爐冶煉效率、提升生鐵質量,增強產品市場競爭力;還能降低生產成本,提升企業經濟效益。此前,吉林鑫達原料廠一燒結的堿度合格率并不理想,與行業先進水平存在差距,制約了產品提質與企業效益提升。
為扭轉這一局面,原料廠迅速行動,成立了提質小組。小組成員涵蓋了從段長到工長等不同崗位的專業人員,他們分工明確,各司其職,為提升堿度合格率提供了堅實的人員保障。在充分了解現狀后,小組制定了詳盡的活動計劃,從現狀調查、目標設定到原因分析、措施制定與實施,每個環節都精心安排,確保工作有序推進。
通過數據對比和現場分析發現,物料下料不穩和物料水份大、混料不均導致堿度合格率低的主要原因。針對這兩個關鍵問題,小組制定了一系列精準有效的針對性措施。在解決物料水份大的問題上,安排專人對料廠物料進行苫蓋,防止雨水直接沖刷,并仔細處理接口,減少雨水滲透;在物料周圍設置圍擋,避免積水與物料混合;同時,對排水系統進行全面疏通和升級,提高外排水能力。
為改善物料透氣性,調整原料配比,通過現場試驗,分析燒結溫度、燒結時間、燒結氣氛等因素對燒結料層透氣性的影響,確定出最佳配比方案,不斷優化燒結工藝參數;粒度組成是影響強化粒度的基礎因素,在燒結過程中強化制粒以改善混合料透氣性。
經過一系列努力,提升堿度合格率工作取得了顯著成效,成功實現了預定目標。這一成果不僅提高了燒結礦質量,還顯著提升了高爐冶煉效率,降低了生產成本,為企業帶來了可觀的經濟效益。
為了鞏固這一成果,原料廠制定了一系列長效機制。在配礦結構上,持續優化調整,促進液相生成并保證其流動性;穩定配料室操作,嚴格控制料倉料位、下料量,減少燒結料中的凍塊和大塊,避免局部燒結不徹底;加強對焙燒溫度和氣氛的控制,根據燒結礦成分及反應規律,優化原料比例和粒度組合。同時,加強設備檢查維護,要求操作人員密切關注原燃料性能變化,嚴格按照標準進行配料操作,確保各項指標穩定。
“鍥而不舍,金石可鏤。”在市場競爭日益激烈的當下,河北鑫達集團憑借各單位在降本增效方面的共同努力,不斷增強自身的核心競爭力,拓展更廣闊的市場空間。未來,各單位將繼續以降本增效為核心,圍繞節能降耗、穩定生產關鍵指標、降低生產成本等方面制定長期計劃。全體員工也將秉持團結協作、堅韌不拔的精神,持續探索降本增效新路徑,運用精益管理理念,推動降本增效舉措在全集團范圍內的深度落實,為集團的高質量發展貢獻智慧與力量,助力鑫達在行業內持續領航,創造更加輝煌的業績,實現可持續發展目標!